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Problemi e soluzioni comuni per il motore a corrente continua di 37 mm di diametro (JGB37-520)

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La Cina Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd. Certificazioni
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Problemi e soluzioni comuni per il motore a corrente continua di 37 mm di diametro (JGB37-520)

March 20, 2025

Problemi e soluzioni comuni per il motore a corrente continua di 37 mm di diametro (JGB37-520)

I. Introduzione


II. Problemi e soluzioni comuni

Problema 1: velocità del motore instabile

  1. Impostazioni improprie della frequenza PWM e del ciclo di servizio.
  2. Tensione instabile dell'alimentazione.
  3. Rapidi cambiamenti di carico motore.
  1. Ottimizzare le impostazioni PWM:Assicurarsi che la frequenza PWM sia adatta al motore (ad esempio 10 kHz) e regolare il ciclo di lavoro per controllare con precisione la velocità.
  2. Stabilizzare la tensione di alimentazione:Utilizzare uno stabilizzatore di tensione o aggiungere condensatori alle linee elettriche per ridurre le fluttuazioni di tensione.
  3. Modifiche di carico lisce:Implementare il controllo del feedback di velocità nel software, come il controllo PID, per adattarsi ai cambiamenti di carico.

Problema 2: Difficoltà di avvio o mancato avvio

  1. Tensione di alimentazione insufficiente.
  2. Un carico eccessivo del motore.
  3. guasti interni del motore (ad esempio avvolgimenti a corto circuito).
  1. Controlla l' alimentazione:Assicurarsi che la tensione di alimentazione soddisfi le specifiche del motore (6V, 12V, 24V) e abbia una corrente di uscita sufficiente.
  2. Riduzione del carico:Ridurre il carico del motore durante l'avvio o utilizzare una tecnica di avvio morbido.
  3. Controllare il motore:Utilizzare un multimetro per verificare la resistenza degli avvolgimenti del motore per identificare eventuali cortocircuiti.

Problema 3: rumore eccessivo durante il funzionamento

  1. Cuscinetti di motore usurati.
  2. Installazione del motore.
  3. Carico motore irregolare.
  1. Controllare i cuscinetti:Controllare regolarmente i cuscinetti del motore e sostituirli se indossati o sciolti.
  2. Installazione sicura:Assicurarsi che il motore sia saldamente montato, utilizzando, se necessario, ammortizzatori di vibrazione.
  3. Carico di bilanciamento:Assicurarsi che il carico del motore sia uniformemente distribuito per evitare eccentricità.

Problema 4: Feedback di velocità inesatto

  1. Connessioni di codifica errate.
  2. Malfunzionamento dell'encoder.
  3. Errori di lettura logica del software.
  1. Controlla le connessioni:Assicurarsi che le linee di segnale di fase A e B del codificatore siano correttamente collegate al microcontrollore.
  2. Codificatore di provaUtilizzare un oscilloscopio per verificare l'integrità dei segnali di uscita dell'encoder.
  3. Ottimizzare la logica di lettura:Implementare nel software una corretta logica di conteggio dell'impulso dell'encoder e di calcolo della velocità.

III. Studi di casi

Caso 1: controllo JGB37-520 con STM32

    Dettagli di contatto
    Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd.

    Persona di contatto: Mrs. Maggie

    Telefono: 15818723921

    Fax: 86--29880839

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